2025 年 4 月,福建某化纖企業在化纖紡絲、織造工序中,每日排放 1500 噸廢水,含有大量化纖漿料、纖維碎屑等懸浮物,COD 濃度高達 5000mg/L。此時,地方環保部門正籌備針對化纖行業的環保專項整治行動,原 “格柵 - 沉淀池 - 活性污泥法" 處理后,出水懸浮物仍達 200mg/L,COD 為 800mg/L,無法滿足地方環保要求,企業生產受限。企業在瀏覽行業資訊時,看到杰魯特的化纖廢水處理案例,促使企業主動剝打電話咨詢。
杰魯特團隊 4 月 18 日實地考察,發現原工藝格柵間隙過大,無法攔截細小纖維碎屑,沉淀池沉淀效率低,活性污泥法難以降解化纖漿料中的大分子有機物。當時,行業內針對化纖漿料大分子難降解問題,正嘗試新的微生物菌種馴化技術,杰魯特團隊將其作為參考方向之一。
4 月 22 日,雙方達成合作,杰魯特將對現有處理系統進行升級改造。5 月,改造方案出爐:新增微濾機攔截細小懸浮物,采用 “水解酸化 - 生物接觸氧化" 工藝替代原活性污泥法,強化有機物降解;末端增設高效沉淀池和纖維轉盤濾池,進一步去除懸浮物。設備制造方面,微濾機采用不銹鋼楔形濾網,過濾精度達 50μm;生物接觸氧化池內裝填新型組合填料,比表面積大,利于微生物附著生長。5 月下旬,行業內舉辦了一場設備制造工藝交流活動,杰魯特團隊借鑒其他企業在濾網材質選擇上的經驗,對微濾機濾網進行了優化。
安裝階段,技術人員在微濾機安裝時,精確調整濾網轉速和沖洗頻率,確保過濾效果。調試過程中,通過逐步提升進水負荷,馴化微生物菌群,優化曝氣量和水力停留時間。截至 6 月 14 日,處理后懸浮物降至 15mg/L,COD 降至 150mg/L,滿足排放要求,企業恢復正常生產節奏。
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