本月20日,我公司與一家生物制藥企業取得聯系,經過溝通了解到企業以豆油、玉米淀粉、甜菜堿、玉米胚芽、玉米蛋白粉、豆粕、棉籽蛋白等為原料,生產維生素B12、甲鈷胺、維生素B2、腺苷鈷胺等原料藥。生產過程中產生高鹽高有機物廢水約3000m3·d-1,經原生化處理后達標排放。隨著環保要求的提高,本項目廢水經處理后,回用率不低于95%,但目前原處理設備并沒有回用的處理流程。
故此為節約水資源,該企業想要新增廢水0排放工藝,出水水質達到《循環冷卻水再生水水質標準》(HG/T3923-2007)標準。
經過我公司的實地考察情況,該廢水鹽分較高,氯離子、鈉離子等一價離子占鹽分總比較高,COD濃度1000;TDS進水含量13000;鈉離子濃度3660。
21日,客戶一行到廠參觀考察,我公司技術人員針對廢水的特性為客戶講解了設計方案。
整個工藝我公司設計由預處理系統、NF系統、NF濃縮液減量化系統、反滲透系統、軟化系統、HPRO系統、污泥處置系統七大部分組成。
中水回用及0排工藝我公司針對水質特性設計為“預處理系統+NF系統+NF濃縮液減量化系統+RO系統+二級除硬去硅系統+高壓HPRO濃縮+后續MVR蒸發及冷凍結晶"系統。整個系統的處理思路為先將COD、二價鹽與一價鹽分通過納濾膜截留分離開,再通過物料膜分離NF濃縮液中的COD和二價鹽與一價離子,使得整個污水中的二價鹽分與COD分別富集在減量濃縮液的二級濃縮液及一級濃縮液中,一級減量后的濃縮液中COD屬于不可生化降解的COD,通過高級氧化技術提高可生化性后作為生化系統的碳源。二級減量后的濃縮液中主要含有絕大多數的二價鹽,可通過后續的冷凍結晶單元去除。經過NF和NF減量化裝置處理后的清液中主要含有一價鹽分,此時便可進行濃縮鹽分,經RO處理后,濃液中鈣鎂總硬度上升,通過過燒堿-純堿-氯化鎂藥劑協同去除硬度、堿度和總硅。為后續的HPRO再濃縮作為前端保障預處理,HPRO濃縮液為高TDS、高COD。能夠透過NF進入NF清液的有機物分子量較小,多數屬于易揮發性的物質,不會對后續的MVR蒸發運行工藝產生較大的影響。故而主要的思路為首先分離COD與二價鹽,一價鹽濃縮液蒸發分鹽結晶,二價鹽濃縮冷凍結晶,COD經氧化預處理后進生化系統處理,出水后從而達到0排放。
最終經過多次出水校驗,產生的廢水經生化系統處理后的達標水可通過除硬、過濾及膜分離的方式實現中水回用,水質達到《循環冷卻水再生水水質標準》(HG/T3923-2007),整體水回用率達到95%以上的標準。
當天,客戶在看到具體的出水處理效果后,與我公司簽訂了合作協議,設備根據合同要求預計5日內完工。
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